Глядя на это довольно потрясающее видео первой ступени CRS-6 , почти возвращающейся к барже, кажется, что если бы что-то могло немного стабилизировать ее, все было бы в порядке. На 6-й секунде видео видны реактивные самолеты, стреляющие в верхнем конце сцены. Опрокидывание указывает на проблему с органами управления ориентацией или просто на их доработку?
Если вы посмотрите видео еще раз, вы увидите, что основной двигатель качается, то есть меняет угол, под которым он направлен. Он проходит через несколько взмахов, пытаясь исправить себя.
В физике есть хорошо известная проблема «перевернутого маятника», когда тело можно удерживать так, чтобы его верхний конец был вертикальным, просто контролируя движение его нижнего конца. (Попробуйте это дома, сбалансировав ручку метлы.) Здесь это делается за счет боковых отклонений главного двигателя.
Кроме того, наверху есть газовые двигатели, которые могут помочь. (Я подозреваю, что они помогают при боковом ветре, но я не уверен.)
Что здесь кажется неправильным, так это главный двигатель - либо его угол наведения был неправильным, либо он не поддерживал правильную тягу под углом, в результате чего нижний конец начал корректироваться.
Краткий ответ: им нужно немного больше поработать над программным обеспечением и над пониманием динамического поведения системы (возможно, включая нелинейное поведение в ракетном двигателе). Ракета, вероятно, уже имеет все остальное, что ей нужно для работы.
Если вы проигнорируете двигатель в видео и вместо этого посмотрите на корпус F9, вы увидите, что он проходит более чем полный цикл колебаний (против часовой стрелки, по часовой стрелке, против часовой стрелки), и эти колебания увеличиваются по амплитуде. по мере приближения к земле.
Такое движение нетипично для управляемой посадки.
Таким образом, в маловероятном случае, если бы F9 удалось избежать опрокидывания, это было бы чистой удачей, потому что тенденция заключалась в потере контроля, а не в его восстановлении.
Пока не будет опубликовано больше информации о причинах потери управления, невозможно сказать, что спасло бы эту конкретную попытку приземления.
Сообщаемая проблема заключается в том, что клапаны, управляющие Merlin 1D, имели некоторое внутреннее трение (Stiction), что означало, что он медленно реагировал на компьютерные запросы. Ему было приказано исправить в одну сторону, он был медленным, поэтому слишком исправлен. Компьютер заказывал коррекцию, чтобы исправить, тормозил, перекорректировал в другую сторону. Пока он не пришел, как вы видите.
Рассел Борогов
ким держатель
Рассел Борогов
ким держатель
Органический мрамор
Дэвид Хаммен
Дэвид Хаммен
Рассел Борогов
Рассел Борогов