Какая миссия STS подняла нормальный дроссель двигателя выше 100%, и какое изменение в SSME сделало это возможным?

Как косвенно указано в ответе на вопрос, как долго длится Max-Q? , во время более поздних запусков космического корабля "Шаттл" главные двигатели работали с тягой выше 100% от их номинальной максимальной тяги. В частности, из этого ответа в STS-118 SSME работали с тягой 104,5% во время запуска.

Фиксация 100% имеет смысл, если у вас есть значение этих 100% в качестве фиксированной точки отсчета, а улучшения допускают большие значения. В данном случае усовершенствования двигателя, увеличивающие максимально достижимую тягу.

Какая миссия была первой, в которой двигатели нормально работали с тягой выше 100% от номинальной максимальной тяги, и какие изменения в двигателе сделали возможным это увеличение тяги?

Я думаю, что почти невозможно построить двигатель, который будет полностью надежным на 100%, не имея при этом «достаточно надежного» значения выше этого. Это был также мой опыт службы в ВВС. Самолеты будут обычно использоваться на уровнях, которые не разрешены в коммерческой авиации. Я особенно помню полет с Гавайев в Нью-Джерси на высоте 45 000 футов.

Ответы (2)

тл;др

Первая миссия по нормальной работе двигателей с тягой выше 100% от номинальной максимальной: STS-6 .

Изменения в двигателе сделали возможным это увеличение тяги: 147 конструктивных изменений, реализованных между версиями FMOF и FPL SSME .

Подробности

За время существования программы у SSME было пять основных версий. Определение 100% номинального уровня мощности (RPL) менялось с каждым из них. Самое важное определение того, что означает 100% RPL, и единственное, последовательное во всей программе, заключается в том, что это уровень мощности/точка динамического баланса, достигаемая в конце стартовой фазы, когда двигатель входит в основную ступень и готов к полету.

Таксономия SSME

Существовало пять основных версий SSME.

  1. Первый пилотируемый орбитальный полет (FMOF)

    Первый полет: СТС-1 (апрель 1981 г.)

    Давление в главной камере сгорания (MCC) при 100% RPL: ​​2960 фунтов на кв. дюйм

FMOF SSME был версией со сниженными характеристиками, которая не была сертифицирована для работы выше 100% RPL, за исключением аварийных ситуаций (т.е. когда это могло предотвратить потерю экипажа). (Для первой миссии даже уровень аварийной мощности составлял 100%, но он был повышен до 107% для второго и последующих полетов.) Многие компоненты приходилось заменять после каждого полета. Используется только в первых 5 миссиях Колумбии.

  1. Уровень полной мощности (FPL), также известный как Фаза I

    Первый полет: STS-6 (апрель 1983 г.) (первый полет с номинальной мощностью 104%) (Первый полет Orbiter Challenger)

    Давление MCC при 100% RPL: ​​3006 фунтов на кв. дюйм

FPL SSME был сертифицирован для работы на 104% номинально. Тем не менее, турбонасосы по-прежнему не были достаточно надежными, чтобы обеспечить номинальную работу при 109% RPL (что тогда считалось желательным для некоторых запланированных полезных нагрузок), поэтому этот уровень мощности допускался только в аварийных ситуациях (хотя последний все еще очень нервировал людей и был снижен). до 107% в некоторых миссиях). Основные изменения по сравнению с FMOF включали изменение конструкции силовой головки, главного инжектора и турбонасосов.

  1. Стадия II SSME

    Первый полет: СТС-26 (сентябрь 1988 г.) (возврат в полет после аварии 51-Л)

    Давление MCC при 100% RPL: ​​3006 фунтов на кв. дюйм

Улучшения двигателя фазы II включали как элементы, вытекающие из основных обзоров безопасности, проведенных после аварии 51-L, так и элементы, предназначенные для увеличения срока службы турбонасоса - дальнейшая модернизация силовой головки, новые лопасти и подшипники турбонасоса высокого давления, а также новый контроллер главного двигателя. Однако срок службы турбонасоса по-прежнему был неудовлетворительным, а запас прочности при работе на высоких уровнях мощности был очень мал.

  1. Блок I/IA SSME

    Первый полет: STS-73 (октябрь 1995 г.)

    Давление MCC при 100% RPL: ​​3032 фунта на кв. дюйм

Основное изменение для Блока I заключалось в том, что НАСА было достаточно недовольно турбонасосами, чтобы заставить конкурента Rocketdyne Пратта и Уитни разработать новый набор турбонасосов высокого давления. Блок I SSME включал недавно разработанный Pratt турбонасос окислителя высокого давления, а также ряд других значительных улучшений. В SSME Block IA была внесена дополнительная модификация основной форсунки для повышения производительности.

  1. Блок II/IIA ССМЕ

    Первый полет: STS-104 (июль 2001 г.)

    Давление MCC при 100% RPL: ​​2760 фунтов на кв. дюйм

SSME Block II добавили модернизированный топливный турбонасос Pratt высокого давления и включили основную камеру сгорания с большим горлом (MCC). Блок IIA был только ЦУП «Большое горло». Новый MCC позволил значительно снизить давление MCC (и, следовательно, давление во всей системе), чтобы обеспечить те же характеристики двигателя.

введите описание изображения здесь(источник — раздаточный материал, который я взял на пиар-мероприятии Boeing)

Нормальная работа дроссельной заслонки

Примерно за шесть секунд до старта двигатели должны были запуститься в шахматном порядке. Фаза запуска всегда приводила двигатели к 100%. Для большей части программы через несколько секунд после старта им давали команду на 104%. По прошествии примерно 30 секунд миссии они снижали скорость примерно до 67%, а примерно через 30 секунд снова увеличивали скорость до 104%. (Это упорный ковш, о котором идет речь в этом вопросе .) В некоторых миссиях были двухступенчатые ковши тяги, в которых дросселирование производилось в два этапа. В конце полета с двигателем аппарат достиг своего предела в 3g из-за истощения топлива, и двигатели начали снижать дроссельную заслонку, чтобы поддерживать 3g. Когда характеристики вывода на орбиту будут достигнуты, двигатели будут переведены на 67% (если они еще не достигли этого уровня мощности), а затем будут отключены.

Приложение

Несмотря на все изменения и доработки, нормальная рабочая точка оставалась на уровне 104% RPL до эпохи космической станции, когда она была изменена до 104,5% RPL, чтобы немного повысить производительность. За всю историю программы «Шаттл» ни один SSME никогда не работал в полете на уровне мощности выше 104,5%.

Использованная литература:

Краткое изложение миссий космического корабля "Шаттл"

Главный двигатель космического челнока, неустанное стремление к совершенствованию

Главный двигатель космического корабля "Шаттл", 30 лет инноваций

Ориентация главного двигателя космического корабля "Шаттл"

Личные заметки

Из статьи в Википедии

Первые 5 вылетов с двигателями "FMOF" сертифицированы только на 100%. От СТС-5 какое-то время номинальным максимумом было 104%. Со временем этот показатель был увеличен до 109%. Это произошло с блоком II в 2001 году и стало результатом новых турбонасосов высокого давления .