В отчетах о миссии «Аполлон-13» я вижу, что двигатель посадочной ступени LM использовался для приведения объединенных космических кораблей на траекторию возвращения на Землю, и что экипаж оставался на ступени подъема LM незадолго до повторного входа в атмосферу и возвращения на Землю.
Вот мой вопрос. Можем ли мы предположить, что ступень спуска оставалась прикрепленной к «Водолею» на всем пути и поэтому сгорала при входе в атмосферу вместе со ступенью подъема?
Я не видел никаких отчетов, указывающих на то, что ступень спуска была сброшена после запуска двигателей ступени спуска и исчерпания запаса топлива.
Почему бы его не выбросить за борт, если бы это было не так? Он выполнил свою задачу и помешал бы в случае необходимости использовать двигатель подъемной ступени. Это было бы мертвым грузом.
Давайте посмотрим на Apollo By The Numbers :
Осталось много неиспользованного топлива (аэрозин 50) и окислителя (четырехокись азота) на этапе спуска Аполлона-13 LM, 55 %. Нет необходимости использовать топливо на этапе всплытия. ЖМ топливо не использовалось для одного сжигания, необходимо было пять сжиганий, последнее около пяти часов перед приводнением.
ДДУ – двигательная установка спуска, РСУ – система управления реакцией. Из таблицы 1 «Наведение, навигация и управление Аполлона-13» .
Но другие запасы кислорода, воды и заряда батареи были намного больше на этапе спуска, чем на этапе всплытия. Поэтому было необходимо как можно дольше сохранять стадию спуска не только для топлива.
На этапе спуска был большой баллон на 48 фунтов кислорода при давлении 3000 фунтов на квадратный дюйм, но только два небольших баллона, каждый на 2,4 фунта кислорода при давлении 900 фунтов на квадратный дюйм на этапе подъема. 90 % доступного кислорода для дыхания было запасено на этапе спуска. См. ОТЧЕТ ОБ ОПЫТЕ АПОЛЛОНА — ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛУННОГО МОДУЛЯ на стр. 8.
Срок службы LM составлял всего 45 часов, и его нужно было увеличить до 90 часов. С кислородом проблем не было. Одного полного спускаемого бака LM было бы достаточно, и, кроме того, имелись два кислородных баллона подъемных двигателей и два рюкзака, запас кислорода которых никогда не использовался бы на лунной поверхности. В двух аварийных бутылках поверх этих рюкзаков было по шесть или семь фунтов каждая. (При сбросе LM, непосредственно перед входом в атмосферу, осталось 28,5 фунтов кислорода, более половины того, что было доступно после взрыва)
Шесть батарей в LM выдавали электроэнергию, четыре на ступени спуска по 400 Ач каждая и две на ступени подъема по 296 Ач каждая. Таким образом, 73 % доступной энергии батареи располагалось на этапе спуска. При наличии ступени спуска все шесть аккумуляторов можно было подключать к обеим шинам постоянного тока по отдельности или отключать по мере необходимости.
Все некритические системы были отключены, а потребление энергии было снижено до одной пятой от нормального, в результате чего на момент сброса «Аквариуса» осталось 20 процентов электроэнергии нашего LM.
Вода LM хранилась в большом резервуаре ступени спуска (332 фунта) и в двух небольших резервуарах ступени подъема (42 фунта каждая), см. стр. 5 отчета. Вода нужна была не только для питья и приготовления обезвоженной пищи, большая часть ее требовалась для охлаждения электроники. Даже батареи на этапах подъема и спуска охлаждались водой для отвода избыточного тепла. Вода испарялась в сублиматорах для отвода избыточного тепла от контуров теплоносителя.
Экипаж экономил воду. Они сократили потребление до шести унций в день, что составляет пятую часть нормального потребления, и использовали фруктовые соки; они ели хот-доги и другие продукты в мокрой упаковке, когда вообще ели. Экипаж страдал от обезвоживания на протяжении всего полета и установил рекорд, который стоял во всем Аполлоне: Ловелл потерял четырнадцать фунтов, а экипаж потерял в общей сложности 31,5 фунта, что почти на 50 процентов больше, чем у любого другого экипажа. Эти строгие меры привели к тому, что экипаж финишировал с 28,2 фунтами воды, что составляет около 9 процентов от общего количества.
Цитаты с этой страницы НАСА.
Спусковая ступень со всеми припасами вовсе не лежала мертвым грузом.
Независимо от расходных материалов, основной проблемой спускаемого аппарата был РИТЭГ.
Каждый «Аполлон-ЛМ» нес небольшое ядерное устройство, содержащее около 4 кг плутония, которое должно было быть оставлено на Луне, компактный ядерный генератор, который будет питать эксперименты, оставленные на Луне на долгие годы. См. СТР. 67 оригинального пресс-релиза НАСА.
Повторный вход Аполлона-13 был рассчитан таким образом, чтобы все уцелевшие части спускаемого модуля Водолея оказались в желобе Тонга в южной части Тихого океана. Плутоний гроб был спроектирован так, чтобы выдержать повторный вход в атмосферу, и действительно было подтверждено, что он приводнился в ожидаемом месте.
В измененном плане миссии LM Jettison упоминается на 141-м часу миссии, даже после SM.
Этапы восхождения и нисхождения Водолея оставались вместе до повторного входа.
Как описано в этом QA , этап спуска нес большую часть энергии батареи, кислорода и воды. В частности, мощность батареи была ограничивающим фактором для выживания Аполлона-13, поэтому этап спуска нужно было сохранить до самого последнего момента.
Как отмечает Уве, осталось более половины топлива ступени спуска (использование большего количества топлива могло бы еще больше сократить обратный полет, но привело бы к посадке командного модуля не в тот океан), поэтому в двигателе ступени подъема не было необходимости.
пользователь20636
MSalters
Дэйв Гремлин
взломщик
Диего Санчес