На протяжении большей части подъема космического челнока даже один отказ SSME оставил бы предполагаемую орбиту миссии недосягаемой и вызвал бы своего рода прерывание; ситуация с двумя выходами SSME оставила бы шаттл вообще неспособным выйти на какую-либо орбиту, если только это не произошло бы достаточно близко ко времени номинального MECO, а потеря всех трех SSME была бы, если бы это не произошло в течение одного из нескольких коротких окон. , вынудить экипаж выпрыгнуть из воды над Атлантикой и оставить орбитальный аппарат терпеть крушение. Отказ двигателя во время прерывания RTLS (где запас производительности будет даже меньше, чем при номинальном всплытии, особенно с учетом того, что одной из основных причин прерывания RTLS в первую очередь было то, что один SSME уже вышел из строя .) будет еще хуже; орбитальный аппарат все еще, вероятно, был бы в состоянии вернуться на посадку на двух двигателях, но переход на один двигатель вызвал бы катапультирование, если только это не произошло либо очень поздно в последовательности RTLS, либо (для полетов с большим наклоном) во время короткое окно перед поворотом с двигателем и три выхода во время RTLS на большей части последовательности RTLS привели бы к потере управления и последующему распаду орбитального аппарата в полете. И, тем не менее, нигде в контрольных списках остановки и прерывания двигателя шаттла не упоминается о попытке перезапустить отказавший двигатель, несмотря на то, что во многих ситуациях, которые могут привести к отказу SSME, его перезапуск все же остается безопасным — для например, сбой в процессе горения, приводящий к кратковременному перегреву,
Учитывая потенциально ужасные последствия возгорания SSME, почему процедуры отключения двигателя шаттла не предусматривали попытку повторного запуска отказавшего двигателя?
Запустить двигатели в полете было невозможно.
Если ни по какой другой причине, в полете не были соблюдены температурно-барометрические условия для «стартовой коробки» 1 . Кроме того, переход после выключения в режим готовности двигателя не был законным переходом в полетное программное обеспечение контроллера. Были также соображения о сушке двигателя (удаление остаточной воды после остановки), последовательности продувки перед запуском, которые необходимо было выполнить, и другие критерии, которые не могли быть соблюдены. Здесь есть некоторое обсуждение , но в основном без источников.
Давление на входе LH2 после старта никогда не превышало даже 40 фунтов на квадратный дюйм, а для большей части подъема составляло около 28 фунтов на квадратный дюйм, что значительно отличало его от стартовой коробки. Точно так же температура на входе LO2 никогда не была достаточно высокой во время полета, чтобы попасть в стартовый бокс - она зависела от повышения температуры из-за предстартового слива обратно, чтобы попасть в бокс.
На этой диаграмме из Pocket Data Book показан стартовый блок.
Велась работа по расширению стартовой площадки с надеждой на использование SSME для других машин, но так и не дошла до стадии летной готовности. ( источник )
Невозможность перезапуска SSME в полете была основной причиной отказа конструкции Ares 1. Одиночный воздушный старт мог бы быть выполним, но не перезапуск для каких-либо корректирующих ожогов орбиты. Как только это было осознано, началась замена менее экономичного двигателя J2 с последующим увеличением массы автомобиля и т.д. и т.п.
1 «Пусковой ящик» — это зависимость давления от температуры на входе в двигатель, при которых двигатель сертифицирован для запуска.
копатель
Анци
Органический мрамор